中山拋丸機廠家在生產(chǎn)和使用過程中,確實面臨一些急需解決的問題,這些問題主要涵蓋設(shè)備性能、維護管理、以及生產(chǎn)效率等方面。以下是對這些問題的詳細(xì)歸納和分析:
一、設(shè)備性能問題
1.拋丸器振動較大:
可能原因:葉片磨損嚴(yán)重、運轉(zhuǎn)不平衡;葉輪體磨損嚴(yán)重、出現(xiàn)偏重;拋丸器主軸座軸承燒壞;拋丸器固定螺栓松動。
解決方案:根據(jù)具體原因更換葉片、葉輪體,加注潤滑脂或更換軸承,緊固螺栓。
2.拋丸器有異常響聲:
可能原因:彈丸不符合要求,造成卡砂現(xiàn)象;丸料內(nèi)有較大顆粒物料;拋丸器護板松動;拋丸器內(nèi)的結(jié)合盤螺栓松動。
解決方案:更換合格彈丸,檢查去除丸料內(nèi)的大顆粒物料,調(diào)整護板,擰緊結(jié)合盤螺栓。
3.拋丸器拋丸量不均:
可能原因:料倉內(nèi)彈丸不足;供丸閘彈丸流量調(diào)節(jié)不當(dāng);分離器的落砂調(diào)節(jié)板間隙不均勻。
解決方案:補充彈丸,調(diào)節(jié)供丸閘彈丸流量,調(diào)節(jié)分離器的落砂調(diào)節(jié)板間隙。
4.除塵器除塵效率低:
可能原因:除塵器風(fēng)機接線錯誤,風(fēng)機反轉(zhuǎn);除塵器內(nèi)濾筒安裝不牢或有破損,或缺少濾筒;除塵管道連接處密封不好;被清理工件未按要求落砂,型砂殘留過多;除塵器反吹機構(gòu)未啟用或啟用次數(shù)少。
解決方案:重接線,確保風(fēng)機正轉(zhuǎn);檢查并更換濾筒,確保濾筒安裝牢固;保證各部件的密封;調(diào)整清洗機瀝水和烘干部分,確保工件不帶水;及時去除附著在濾筒上的灰塵。
二、維護管理問題
1.斗式提升機不運轉(zhuǎn):
可能原因:異物卡??;提升帶打滑;提升機底部丸料過多。
解決方案:去掉提升機底部過大顆粒,調(diào)整傳動輪漲緊裝置漲緊皮帶,按順序停機并去除丸料。
2.電氣元件損壞導(dǎo)致開關(guān)動作不靈敏:
可能原因:拋丸機電氣元件老化或損壞;電氣箱灰塵、污垢過多導(dǎo)致電氣接觸點接觸不良。
解決方案:檢查并更換損壞的電氣元件,清理電氣箱內(nèi)的灰塵和污垢。
三、生產(chǎn)效率問題
1.清理效果不理想:
可能原因:彈丸供給量不足;拋丸器拋射方向不正確;丸料粒度不合適;丸料結(jié)塊或使用過久。
解決方案:適當(dāng)補充新彈丸,調(diào)節(jié)拋丸器定向套窗口位置,重選丸料粒度,更換丸料。
2.分離器分離效果差:
可能原因:彈丸流幕不均;分離區(qū)風(fēng)速不合適。
解決方案:調(diào)節(jié)分離器流量控制板達到滿幕簾,調(diào)整分離器風(fēng)口的蝶閥使分離區(qū)風(fēng)速達到合適范圍,并調(diào)整一、二級調(diào)節(jié)板的位置。
四、其他潛在問題
1.設(shè)備漏丸:
可能原因:丸粒輸送軟管接頭或拋丸器頂蓋松動;拋丸器、輸丸管、拋丸室漏。
解決方案:及時調(diào)整松動部件,定期維護并點檢設(shè)備。
2.粉塵逸出:
可能原因:排風(fēng)調(diào)節(jié)因振動發(fā)生位移;除塵器過濾袋積灰過多;除塵器除塵不及時。
解決方案:調(diào)節(jié)擋板,清理或更換過濾袋,及時清理除塵器內(nèi)部積灰。
綜上所述,中山拋丸機廠家在設(shè)備性能、維護管理以及生產(chǎn)效率等方面均存在急需解決的問題。通過針對性的解決方案和持續(xù)的技術(shù)改進,可以有效提升拋丸機的穩(wěn)定性和可靠性,提高生產(chǎn)效率,降低維護成本。 http://www.tdpaowanji.com/