獨(dú)山港區(qū)企業(yè)節(jié)能技改為成本“ss”
氣溫持續(xù)走高,又到了一年用電的高峰時期,面對高溫“烤”驗,獨(dú)山港區(qū)的不少企業(yè)卻信心十足。昨天,記者從獨(dú)山港區(qū)了解到,轄區(qū)內(nèi)不少企業(yè)早已在節(jié)能降耗上下足了功夫。他們或加大投入對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行更新、或通過技術(shù)創(chuàng)新達(dá)到節(jié)能降耗的效果、或集思廣益鼓勵員工共同參與節(jié)能降耗等,為企業(yè)生產(chǎn)成本“ss”。
美嘉保溫容器工業(yè)有限公司就是通過關(guān)鍵設(shè)備的更新,每年可以為一臺注塑機(jī)節(jié)約將近一半的耗電量。歡迎光臨公司官網(wǎng)http://
去年,美嘉公司開始安裝伺服電機(jī),通過改善注塑機(jī)的流量與壓力信號,實現(xiàn)軟啟動和無級調(diào)速。截至目前,美嘉公司已完成45臺注塑機(jī)的節(jié)能改裝,每年可以為企業(yè)節(jié)電280萬千瓦時。企業(yè)有關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者,45臺注塑機(jī)全部裝好伺服電機(jī),總共花費(fèi)了280萬元,平均每臺注塑機(jī)的節(jié)能改裝成本超過5萬元。
企業(yè)為什么要花大價錢投入技改呢?該負(fù)責(zé)人給記者算了一筆經(jīng)濟(jì)賬,他們公司原來注塑車間的用電成本在400萬元左右,通過伺服電機(jī)的改造,去年節(jié)省了179萬元,節(jié)電率達(dá)到45%左右。也就是說,兩年多的時間就能把投入的錢從節(jié)省的電費(fèi)中“賺”回來。
鼓勵技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)
除了在生產(chǎn)設(shè)備上加大投入外,一些企業(yè)還積極發(fā)動員工開展各種技術(shù)創(chuàng)新和提出合理化建議,讓節(jié)能降耗從企業(yè)內(nèi)部“活”起來。浙江晨光電纜股份有限公司行政科長馮高喜告訴記者,去年3月,他們企業(yè)組織開展合理化建議收集工作,在短短一周內(nèi)共收到合理化建議40份。其中,該企業(yè)三分廠員工提出,對全公司大部分?jǐn)D塑機(jī),在產(chǎn)品生產(chǎn)開始或掉換生產(chǎn)規(guī)格調(diào)校偏心時所產(chǎn)生的外護(hù)套料,利用粉碎機(jī)粉碎后可以用作內(nèi)護(hù)套生產(chǎn)建議。
經(jīng)過調(diào)查、摸底和組織技術(shù)部門進(jìn)行分析后,決定在三分廠進(jìn)行試點(diǎn)。通過試點(diǎn),這一方法確實起到不錯的效果,去年3月份到12月份,僅這一措施,就為企業(yè)回收材料60多噸,節(jié)約資金50多萬元。“這些建議不管采納沒采納,我們都會給員工發(fā)放一定的獎金,鼓勵員工多提建議。”馮高喜說。